发那科O9000SRVO一037

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一、FANUC发那科O9000(法那科)驱动器维修实物图片:

fanuc 0i系统 报警368号维修售后中心维修,:无显示、缺相、过流、过压、欠压、过热、过载、接地、参数错误、有显示无输出、模块损坏、报错等;

FANUC伺服维修常见的故障有:1、2、5、8、9、01、09、19、20、56、U、L、无显示等;

发那科O9000FANUC驱动器

专业提供FANUC(发那科O9000)数控系统部件维修 

三、常见故障及处理方法

FANUC伺服驱动器维修案例

1.小范围移动正常、大范围移动出现剧烈振动的故障维修

故障现象:某采用FANUC 0T数控系统的數控车床,开机后只要Z轴一移动,就出现剧烈振荡CNC无报警,机床无法正常工作

分析与处理过程:经仔细观察、检查,发现该机床的Z軸在小范围(约2.5mm以内)移动时工作正常,运动平稳无振动:但一旦超过以上范围机床即发生激烈振动。

根据这一现象分析系统的位置控淛部分以及伺服驱动器本身应无故障,初步判定故障在位置检测器件即脉冲编码器上。

考虑到机床为半闭环结构维修时通过更换电动機进行了确认,判定故障原因是由于脉冲编码器的不良引起的

为了深入了解引起故障的根本原因,维修时作了以下分析与试验:

1)在伺服驅动器主回路断电的情况下手动转动电动机轴,检查系统显示发现无论电动机正转、反转,系统显示器上都能够正确显示实际位置值表明位置编码器的A、B、*A、*B信号输出正确。

2)由于本机床Z轴丝杠螺距为5mm只要Z轴移动2mm左右即发生振动,因此故障原因可能与电动机转子的實际位置有关,即脉冲编码器的转子位置检测信号C1、C2、C4、C8信号存在不良

根据以上分析,考虑到Z轴可以正常移动2.5mm左右相当于电动机实际轉动180o,因此进一步判定故障的部位是转子位置检测信号中的C8存在不良。

按照上例同样的方法取下脉冲编码器后,根据编码器的连接要求(见表)在引脚N/T、J/K上加入DC5V后,旋转编码器轴利用万用表测量C1、C2、C4、C8,发现C8的状态无变化确认了编码器的转子位置检测信号C8存在故障。

進一步检查发现编码器内部的C8输出驱动集成电路已经损坏;更换集成电路后,重新安装编码器并按上例同样的方法调整转子角度后,機床恢复正常

2.开机后发生周期性振动的报警维修

故障现象:一台配套FANUC llM的加工中心,开机时CRT显示SV008号报警,Z轴发生周期性振动

分析与處理过程:FANUC llM系统出现SV008报警的含义是“坐标轴停止时的误差过大”,引起本报警的可能原因有:

1)系统位置控制参数设定错误

2)伺服系统机械故障。

4)电动机和测速发电机、编码器等部件连接不良

根据上述可能的原因,再结合Z轴作周期性振动的现象综合分析并通过脱开电动机與丝杠的连接试验,初步判定故障原因在伺服驱动系统的电气部分

为了进一步判别故障原因,维修时更换了X、Z轴的伺服电动机进行试驗,结果发现故障不变由此判定故障原因不在伺服电动机。

由于X、Y、Z伺服驱动器的控制板规格*在更改设定、短接端后,更换控制板试驗证明故障原因在驱动器的控制板上。

更换驱动器控制板后故障排除,机床恢复正常

3.运动过程中出现振动的故障维修

故障现象:┅台配套FANUC 11ME系统的加工中心,在长期使用后X轴作正向运动时发生振动。

分析与处理过程:伺服进给系统产生振动、爬行的原因主要有以下幾种:

1)机械部分安装、调整不良

2)伺服电动机或速度、位置检测部件不良。

3)驱动器的设定和调整不当

4)外部干扰、接地、屏蔽不良,等等

为了分清故障部位,考虑到机床伺服系统为半闭环结构脱开电动机与丝杠的连接后再次开机试验,发现故障仍然存在因此初步判定故障原因在伺服驱动系统的电气部分。

为了进一步判别故障原因维修时更换了X、Y轴的伺服电动机,进行试验结果发现故障转移到了Y轴,由此判定故障原因是由于X轴电动机不良引起的

利用示波器测量伺服电动机内装式编码器的信号,zui终发现故障是由于编码器不良而引起嘚;更换编码器后机床恢复正常工作。

4.开机后电动机产生尖叫的故障维修

故障现象:一台配套FANUC 15MA数控系统的龙门加工中心在起动完成、进入可操作状态后,X轴只要一运动即出现高频振荡电动机产生尖叫,系统无任何报警

分析与处理过程:在故障出现后,观察X轴拖板发现实际拖板振动位移很小;但触摸电动机输出轴,可感觉到转子在以很小的幅度、极高的频率振动:且振动的噪声就来自X轴伺服电动機

考虑到振动无论是在运动中还是静止时均发生,与运动速度无关故基本上可以排除测速发电机、位置反馈编码器等硬件损坏的可能性。

分析可能的原因是CNC中与伺服驱动有关的参数设定、调整不当引起的:且由于机床振动频率很高因此时间常数较小的电流环引起振动嘚可能性较大。

由于FANUC 15MA数控系统采用的是数字伺服伺服参数的调整可以直接通过系统进行,维修时调出伺服调整参数页面并与机床随机資料中提供的参数表对照,发现参数PRMl852、PRMl825与提供值不符设定值见下:

参数号正常值实际设定值

将上述参数重新修改后,振动现象消失机床恢复正常运行。

5.驱动器无准备好信号的故障维修

故障现象:一台配套FANUC 0M系统的加工中心机床起动后,在自动方式运行下CRT显示401号报警。分析与处理过程:FANUC OM出现401号报警的含义是“轴伺服驱动器的VRDY信号断开即驱动器未准备好”。

根据故障的含义以及机床上伺服进给系统的實际配置情况维修时按下列顺序进行了检查与确认:

1)检查L/M/N轴的伺服驱动器,发现驱动器的状态指示灯PRDY、VRDY均不亮

2)检查伺服驱动器电源ACl00V、ACl8V均正常。

3)测量驱动器控制板上的辅助控制电压发现±24V,±15V异常

根据以上检查,可以初步确定故障与驱动器的控制电源有关

仔细检查輸入电源,发现X轴伺服驱动器上的输入电源熔断器电阻大于2MΩ,远远超出规定值。经更换熔断器后,再次测量直流辅助电压,±24V±15V恢复正瑺,状态指示灯PRDY、VRDY均恢复正常重新运行机床,401号报警消失

6.伺服驱动器出现TG报警的故障维修

故障现象:某配套FANUC PM0系统的数控车床,在加笁过程中不定期地经常出现ALM401号报警。

分析与处理过程:FANUC PM0系统ALM401报警的含义是“伺服驱动器的‘准备好’(DRDY)信号断开”通过对驱动器的检查,可以得知其原因是伺服驱动器的TG报警由于本故障为不定期发生,可以认为电缆的连接不可靠是引起故障的原因之一

重新连接驱动器嘚连接电缆及屏蔽线、接地线,故障不再出现

7.伺服驱动器出现HC报警的维修

故障现象:一台配套FANUC l5MA数控系统的龙门加工中心,开机时Y轴伺垺一接通系统就出现过电流报警(报警SV003)。

分析与处理过程:FANUC l5MA系统SV003报警的内容为“YAXIS EXCESS CURRENT IN SERVO”检查X、Y、Z伺服驱动器的状态指示,发现Y轴伺服驱动器嘚过电流报警灯HC(红色)亮指示Y伺服驱动器的直流母线存在过电流。

从本章前述可知FANUC交流伺服直流母线是通过三相整流桥DS将R、S、T三相交流電整流成直流后,经电容C滤波作为逆变回路的逆变电源因此,故障可能的原因有:

1)控制板的直流母线电流检测环节(如:采样电阻R1)、反馈環节不良

2)逆回路的大功率晶体管损坏。

通过使用在线测试仪同时进行Y轴驱动器控制板和Z轴驱动器控制板的信号比较,发现Y轴驱动器控淛板上有两个厚膜集成电路(型号DV47HA6640)损坏使同一相中的两个大功率晶体管同时导通,造成了直流母线的短路更换两个损坏的厚膜集成电路DV47HA6640後,故障排除

8.α伺服驱动器出现报警“8”的故障维修

故障现象:采用FANUC-0M数控系统的立式加工中心,在加工过程中出现ALM414报警,α伺服驱动器显示报警“8”。

分析与处理过程:该机床采用的是FANUCα系列数字伺服驱动系统,对照本书5.2.2节内容可知系统ALM414报警的含义为“X轴的数字伺垺系统错误”。α驱动器显示“8”,表示L轴(在机床上为X轴)过电流

根据报警显示内容,通过机床自诊断功能检查诊断参数DGN 720,发现其第4位為“1”即X轴出现过电流(HCAL)报警。

根据第5章所述FANUC数字伺服X轴产生HCAL报警的原因主要有:

1)X轴伺服电动机的电枢线产生错误。

2)伺服驱动器内部的晶体管模块损坏

3)X轴伺服电动机绕组内部短路。

4)伺服驱动器的主板PCB损坏

根据故障情况,由于发生故障前机床可以正常工作故基本可以排除X轴伺服电动机联接错误的可能性。

测量X轴伺服电动机的电枢绕组发现三相绕组电阻相同,阻值在正常的范围故可以排除电动机绕組内部短路的原因。

检查伺服驱动器内部的晶体管模块用万用表测得电源输入端的相间电阻只有6Ω,低于正常值。因此,可以初步判定驱动器内部晶体管模块损坏。

经仔细检查确认晶体管模块已经损坏;更换一晶体管模块后,故障排除

9.故障现象:某配套FANUC 0i系统、αi系列伺服驱动的立式数控铣床,在自动加工过程中突然出现ALM414、ALM411报警

检查Z驱动器显示“8”,表明Z轴IPM报警可能的原因是Z轴过电流、过热或IPM控制電压过低。利用系统诊断参数DGN200检查发现DGN200 bit5=“1”表明Z轴驱动器出现过电流报警。

根据以上诊断、检查可以初步确认故障原因为在Z轴过电流。考虑到机床的伺服进给系统为半闭环结构维修时脱开了电动机与丝杠间的联轴器,手动转动丝杠发现该轴运动十分困难,由此确认故障原因在机械部分

进一步检查机床机械部分,发现Z导轨表面无润滑油检查机床润滑系统的定量分油器,确认定量分油器不良更换萣量分油器后,通过手动润滑较长时间保证Z导轨润滑良好后,再次开机试验报警消失,机床恢复正常工作

10.驱动器同时出现OV、TG报警嘚故障维修

故障现象:一台配套FANUC 0TE-A2系统的数控车床,X轴运动时出现ALM401报警

分析与处理过程:检查报警时X轴伺服驱动板PRDY指示灯不亮,OV、TG两报警指示灯同时亮CRT上显示ALM401号报警。断电后NC重新起动按X轴正/负向运动键,工作台运动但约2~3s,又出现ALM401号报警驱动器报警不变。

由于每次开機时CRT无报警,且工作台能运动一般来说,NC与伺服系统应工作正常故障原因多是由于伺服系统的过载。

为了确定故障部位考虑到本機床为半闭环结构,维修时首先脱开了电动机与丝杠间的同步齿型带检查X轴机械传动系统,用手转同步带轮及X轴丝杠刀架上下运动平穩正常,确认机械传动系统正常

检查伺服电动机绝缘、电动机电缆、插头均正常。但用电流表测量X轴伺服电动机电流发现X轴静止时,電流值在6~1lA范围内变动因X轴伺服电动机为A06B-型电动机,额定电流为6.8A在正常情况下,其空载电流不可能大于6A判断可能的原因是电动机制动器未松开。

进一步检查制动器电源发现制动器DC90V输入为“0”,仔细检查后发现熔断器座螺母松动连线脱落,造成制动器不能松开重新連接后,确认制动器电源已加入;开机故障排除。

11.驱动器同时出现TG、DC报警的故障维修

故障现象:某配套FANUC 0M的二手数控铣床采用FANUC S 系列三軸一体型伺服驱动器,开机时驱动器同时出现L/M/N轴的TG、DC报警。

分析与处理过程:FANUC S系列数字伺服出现TG报警的含义是“速度控制单元断线即伺服电动机或编码器连接不良或速度控制单元设定错误”。DC报警的含义是“直流母线过电压”可能的原因有直流母线的斩波管、制动电阻等元器件不良,或系统电源不正确等

由于机床为二手设备,仔细检查驱动器与线X、Y、Z轴伺服电动机的连接未发现断线;检查驱动器嘚主回路输入电压正确,直流母线的电压为DC260V且机床X、Y、Z轴尚未工作。根据以上检查基本确定报警与实际驱动器的外部工作条件无关,報警是由于驱动器本身的原因引起的

考虑到机床为二手设备,开机前已经长时间未使用利用观察法,仔细检查驱动器的各元器件发現驱动器中的熔断器FU2(2A)已经熔断;更换同规格的熔断器后,再次开机驱动器报警消除,故障被排除

12.可以少量运动且电动机发热的故障維修

故障现象:一台配套FANUC 0M的二手数控铣床,采用FANUC S系列三轴一体型伺服驱动器开机后,X、Y轴工作正常但手动移动Z轴,发现在较小的范围內Z轴可以运动,但继续移动Z轴系统出现伺服报警。

分析与处理过程:根据故障现象检查机床实际工作情况,发现开机后Z轴可以少量運动不久温度迅速上升,表面发烫

分析引起以上故障的原因,可能是机床电气控制系统故障或机械传动系统的不良为了确定故障部位,考虑到本机床采用的是半闭环结构维修时首先松开了伺服电动机与丝杠的连接,并再次开机试验发现故障现象不变,故确认报警昰由于电气控制系统的不良引起的

由于机床Z轴伺服电动机带有制动器,开机后测量制动器的输入电压正常在系统、驱动器关机的情况丅,对制动器单独加入电源进行试验手动转动Z轴,发现制动器已松开手动转电动机轴平稳、轻松,证明制动器工作良好

为了进一步縮小故障部位,确认Z轴伺服电动机的工作情况维修时利用同规格的X轴电动机在机床侧进行了互换试验,发现换上的电动机同样出现发热現象且工作时的故障现象不变,从而排除了伺服电动机本身的原因

为了确认驱动器的工作情况,维修时在驱动器侧对X、Z轴的驱动器進行了互换试验,即:将X轴驱动器与Z伺服电动机连接Z轴驱动器与X轴电动机连接。经试验发现故障转移到了X轴Z轴工作恢复正常。

根据以仩试验可以确认以下几点:

1)机床机械传动系统正常,制动器工作良好

2)数控系统工作正常;因为当Z轴驱动器带X轴电动机时,机床无报警

3)Z轴伺服电动机工作正常;因为将它在机床侧与X轴电动机互换后,工作正常

4)Z轴驱动器工作正常:因为通过X驱动器(无故障)在电柜侧互换,控制Z轴电动机后同样发生故障。

综合以上判断可以确认故障是由于Z轴伺服电动机的电缆连接引起的。

仔细检查伺服电动机的电缆连接发现该机床在出厂时电动机的电枢线连接错误,即:驱动器的L/M/N端子未与电动机插头的A/B/C连接端一一对应相序存在错误:重新连接后,故障消失Z轴可以正常工作。

13.故障现象:某配套FANUC 0T MATE系统的数控车床在加工过程中,经常出现伺服电动机过热报警

分析与处理过程:本机床伺服驱动器采用的是FANUC S系列伺服驱动器,当报警时触摸伺服电动机温度在正常的范围,实际电动机无过熟现象所以引起故障的原因应昰伺服驱动器的温度检测电路故障或是过热检测热敏电阻的不良。

通过短接伺服电动机的过热检测热敏电阻触点再次开机进行加工试验,经长时间运行故障消失,证明电动机过热是由于过热检测热敏电阻不良引起的在无替换元件的条件下,可以暂时将其触点短接使其系统正常工作。

14.故障现象:某配套FANUC 0T MATE系统的数控车床在加工过程中,经常出现X轴伺服电动机过热报警

分析与处理过程:故障分析过程同上例,经检查X轴伺服电动机外表温度过高事实上存在过热现象。

测量伺服电动机空载工作电流发现其值超过了正常的范围。测量各电枢绕组的电阻发现A相对地局部短路;拆开电动机检查发现,由于电动机的防护不当在加工时冷却液进入了电动机,使电动机绕阻對地短路修理电动机后,机床恢复正常

15.驱动器出现OVC报警的故障维修

故障现象:某配套FANUC 0T-C系统、采用FANUC S系列伺服驱动的数控车床,手动运動X轴时伺服电动机不转,系统显示ALM414报警

分析与处理过程:FANUC 0T-C出现ALM 414报警的含义是“X轴数字伺服报警”,通过检查系统诊断参数DGN720~723发现其中DGN720 bit5=l,故可以确定本机床故障原因是X轴OVC(过电流)报警

分析造成故障的原因很多,但维修时zui常见的是伺服电动机的制动器未松开

在本机床上,甴于采用斜床身布局所以X轴伺服电动机上带有制动器,以防止停电时的下滑经检查,本机床故障的原因确是制动器未松开:根据原理圖和系统信号的状态诊断分析故障是由于中间继电器的触点不良造成的,更换继电器后机床恢复正常

16.故障现象:某配套FANUC 0TD系统的二手數控车床,配套FANUC子α系列数字伺服,开机后,系统显示ALM417、427报警

分析与处理过程:FANUC 0TD出现ALM 417、427报警的含义是“数字伺服参数设定错误”。

由于機床为二手设备调试时发现系统的电池已经遗失,因此系统的参数都在不同程度上存在错误。进一步检查系统主板发现主板上的报警指示灯L1、L2亮,驱动器显示“-”表明驱动器未准备好。

根据系统报警ALM417、427可以确定引起报警可能的原因有:

1)电动机型号参数8*20设定错误。

2)電动机的转向参数8*22设定错误

3)速度反馈脉冲参数8*23设定错误。

4)位置反馈脉冲参数8*24设定错误

5)位置反馈脉冲分辨率PRM037bit7设定错误,等等

通过数字伺服设定页面,在正确设定以上参数以及系统的PRM900~PRM919参数后通过数字伺服的初始化操作,报警消失主板上的报警指示灯L1、L2灭,驱动器显示“0”表明驱动器已经准备好,本故障排除

17.故障现象:一台配套FANUC 0TD系统αC伺服驱动的二手数控车床,开机后系统显示ALM401报警

分析与处理過程:FANUC 0TD系统出现ALM401报警的原因是驱动器未准备好,(DRDY)信号未接通

检查驱动器状态,发现7段数码管显示为“一”表明驱动器未准备好。由于機床为二手设备停机时间已较长,并经过了多次转手因此,系统参数丢失的可能性较大

维修时,通过检查机床上使用的电动机型号、编码器类型、丝杠螺距与减速比等相关参数后重新对数字伺服系统进行了初始化处理(初始化的方法详见第5章第5.2.6节)后,起动机床驱动器显示“0”,CNC报警消失通过操作试验,机床X、Z轴可以正常工作

例18~例19.加工工件尺寸出现无规律的变化的故障维修

18.故障现象:某配套FANUCPM0嘚数控车床,在工作过程中发现加工工件的X向尺寸出现无规律的变化。

分析与处理过程:数控机床的加工尺寸不稳定通常与机械传动系統的安装、连接与精度以及伺服进给系统的设定与调整有关。在本机床上利用百分表仔细测量X轴的定位精度发现丝杠每移动一个螺距,X向的实际尺寸总是要增加几十微米而且此误差不断积累。

根据以上现象分析故障原因似乎与系统的“齿轮比”、参考计数器容量、編码器脉冲数等参数的设定有关,但经检查以上参数的设定均正确无误,排除了参数设定不当引起故障的原因

为了进一步判定故障部位,维修时拆下X轴伺服电动机并在电动机轴端通过划线作上标记,利用手动增量进给方式移动X轴检查发现X轴每次增量移动一个螺距时,电动机轴转动均大于360o同时,在以上检测过程中发现伺服电动机每次转动到某一固定的角度上时均出现“突跳”现象,且在无“突跳”区域运动距离与电动机轴转过的角度基本相符(无法精确测量,依靠观察确定)

根据以上试验可以判定故障是由于X轴的位置检测系统不良引起的,考虑到“突跳”仅在某一固定的角度产生且在无“突跳”区域,运动距离与电动机轴转过的角度基本相符因此,可以进一步确认故障与测量系统的电缆连接、系统的接口电路无关原因是编码器本身的不良。

通过更换编码器试验确认故障是由于编码器不良引起的,更换编码器后机床恢复正常。

19.故障现象:某配套FANUC 0T系统的数控车床在工作运行中,被加工零件的Z轴尺寸逐渐变小而且每次嘚变化量与机床的切削力有关,当切削力增加时变化量也会随之变大。

分析与处理过程:根据故障现象分析产生故障的原因应在伺服電动机与滚珠丝杠之间的机械连接上。由于本机床采用的是联轴器直接联接的结构形式当伺服电动机与滚珠丝杠之间的弹性联轴器未能鎖紧时,丝杠与电动机之间将产生相对滑移造成Z轴进给尺寸逐渐变小。

解决联轴器不能正常锁紧的方法是压紧锥形套增加摩擦力。如果联轴器与丝杠、电动机之间配合不良依靠联轴器本身的锁紧螺钉无法保证锁紧时,通常的解决方法是将每组锥形弹性套中的其中一个開一条0.5mm左右的缝以增加锥形弹性套的收缩量,这样可以解决联轴器与丝杠、电动机之间配合不良引起的松动

20.实际移动量与理论值不苻的故障维修

故障现象:某配套FANUC 0T的数控车床,用户在加工过程中发现X、Z轴的实际移动尺寸与理论值不符。

分析与处理过程:由于本机床X、Z轴工作正常故障仅是移动的实际值与理论值不符,因此可以判定机床系统、驱动器等部件均无故障引起问题的原因在于机械传动系統参数与控制系统的参数匹配不当。

机械传动系统与控制系统匹配的参数在不同的系统中有所不同通常有电子齿轮比、指令倍乘系数、檢测倍乘系数、编码器脉冲数、丝杠螺距等。以上参数必须统一设定才能保证系统的指令值与实际移动值相符。

在本机床中通过检查系统设定参数发现,X、Z轴伺服电动机的编码器脉冲数与系统设定不*在机床上,X、Z轴的电动机的型号相同但内装式编码器分别为每转2000脉沖与2500脉冲,而系统的设定值正好与此相反

据了解,故障原因是用户在进行机床大修时曾经拆下X、Z轴伺服电动机进行清理,但安装时未紸意到编码器的区别从而引起了以上问题。对X、Z电动机进行交换后机床恢复正常工作。

故障现象:一台配套FANUC 0TD系统αC伺服驱动的二手数控车床开机后系统显示ALM401、ALM416报警。

分析与处理过程:FANUC 0TD系统出现ALM401报警的含义同前述ALM416报警的含义是“位置测量系统连接不良”。

检查系统的診断参数DGN202 bit4=l,证明故障原因是电动机内装式串行脉冲编码器断线

根据报警提示,检查X、Z轴编码器连接电缆发现X轴位置编码器连接电缆存在部分断线。

重新连接更换编码器电缆后,报警排除机床X、Z轴恢复正常工作。

故障现象:一台配套FANUC llM系统的加工中心开机时,发生SV023囷SV009报警

分析与处理过程:FANUC llM发生SV023报警的含义是“伺服驱动系统过载”,SV009报警的含义是“在移动过程中位置跟随误差超差”。在这两个报警中如驱动器发生SV023报警,必然会引起驱动器的停止从而产生SV009报警。因此SV023是本机床故障的主要原因。产生SV023报警可能的原因有:

2)速度控淛单元上的热继电器动作

3)伺服变压器热敏开关动作。

4)驱动器再生反馈的能量过大

5)速度控制单元的设定错误或调整不当。

对于以上故障可以通过如下方法进行检查、判别:

1)电动机负载太大:可在机床运行时,通过测定电动机电流判断它是否超过额定值。

2)速度控制单元仩的热继电器动作:可以通过检查热继电器的电流设定值是否小于电动机额定电流、并观察热继电器是否动作进行判定

3)伺服变压器热敏開关动作:可以通过触摸变压器表面温度进行判断。如变压器表面温度低于60oC时热敏开关动作,则说明此开关不良;否则属于变压器过熱。

4)再生反馈的能量过大:可以检查电动机的加、减频率是否过高:垂直轴的平衡是否合适等

5)速度控制单元的设定错误或调整不当:可鉯通过检查设定端、信号动态波形等进行确认。

根据以上分析经测试机床空运时的电动机电流,发现电流值已经超过电动机的额定电流将伺服电动机拆下后,在电动机不通电的情况下用手转动电动机输出轴,结果发现轴的转动困难由于该电动机不带制动器,因此鈳以判定电动机存在问题,经进一步检查发现电动机输出轴轴承损坏,维修后机床恢复正常

故障现象:一台配套FANUC 15MA数控系统的龙门加工Φ心,在正常加工过程中系统偶尔出现SV013报警。

分析与处理过程:FANUC 15MA系统出现SV013报警的含义是“Y轴伺服驱动器的V-READY信号断开(YAXIS IMPROPER V-READY OFF)”检查伺服驱动器,发现Y轴伺服驱动上的VRDY发光二极管不亮

由于FANUC交流伺服驱动的VRDY信号是在伺服驱动器的主接触器MCC吸合、伺服驱动器主回路接通后,如驱动器笁作正常(即驱动器无过电流、过电压、过热、测速反馈等报警)MCC就保持吸合,信号VRDY为“1”

本故障的实质是主接触器MCC未能正常吸合、保持戓触点接触不良,根据本章前述其可能的原因有:

2)驱动器主回路过电流。

3)CNC与伺服单元之间的电缆连接不良

仔细检查Y轴伺服驱动器,发現驱动器除VRDY发光二极管不亮外无其他的报警灯亮,由此可初步排除驱动器主回路过电流的原因检查CNC和伺服驱动器间的连接电缆,未发現连接问题

为了进一步判定故障原因,维修时将Y轴和Z轴伺服驱动器的控制板进行了交换但故障仍然存在,排除了驱动器控制板不良的原因接着,又交换了Y轴和Z轴伺服驱动器的功放板交换后故障从Y轴移到了Z轴,由此判定故障原因在Y轴伺服驱动器的功放板

对照FANUC交流伺垺主回路进行详细检查,确认主回路的电气元器件均无故障由此推断产生故障的原因可能是MCC接触器本身的不良。为了确认维修时通过外部电源直接给MCC接触器线圈加110V交流控制电压,经试验发现MCC存在自动断开现象说明MCC接触器线圈存在故障。

更换接触器后机床恢复正常。

故障现象:某配套FANUC l6系统的进口卧式加工中心在B轴回转时出现ALM414、ALM411报警。

该机床的B轴为回转工作台经诊断、检查,确认故障原因为B轴过电鋶

仔细观察机床B轴的故障现象,发现B轴在一抬起后即开始回转两个动作间几乎没有停顿过程,因此分析故障原因可能是由于B轴抬起未到位引起的。

鉴于机床液压系统压力已达到规定值且B轴抬起开关的安装位置不方便调整,通过PMC程序检查发现抬起信号在PMC程序中是通過延时实现的。为此首先通过延长延时时间,进行了进一步试验

通过试验,结论是当延时时间加长后B轴可以到达完全抬起的状态,結合考虑效率与可靠性因素zui终将延时由原0.5s改为1s后,故障排除机床恢复正常。

故障现象:一台配套FANUC l6系统的卧式加工中心开机后CNC部出现ALM410(Z軸)报警,机床无法正常起动

分析与处理过程:FANUC 16系统出现ALM410的含义是“轴停止时的任意跟随误差超差”。导致系统出现该报警的原因较多洳电动机电极相序不正确,编码器连接不良等

在本机床上,由于故障前机床工作正常因此可以基本排除电动机相序的原因,检查驱动器与电动机的连接均正确无误插头固定良好,排除了连接上可能产生的报警原因

进一步观察机床的实际故障现象,发现机床开机时无報警但一旦Y轴制动器松开后,主轴箱即有较明显的下落随即CNC出现报警。针对以上现象维修时根据该机床Y轴采用的是液压平衡系统的特点,结合主轴箱在Y轴松开后存在自落的现象初步判断,报警与液压平衡系统有关

为了验证,在对主轴箱下部用木块进行局部支撑並留少量间隙后,起动液压系统并手动强制松开Y制动器后试验,试验发现一旦Y制动器被松开,主轴箱立即下落并到达支撑位置。

但若在Y轴已支撑的情况下再次起动机床,系统无报警Y轴亦可以正常工作,由此确认故障是由于Y轴平衡系统不良引起的在对液压平衡系統进行维修、调整后,故障消失机床恢复正常工作。

故障现象:一台配套FANUC l6B系统、α系列伺服驱动的卧式加工中心,在用户因驱动器损坏,重新更换Y轴驱动器后开机后移动Y轴时,出现ALM414报警

分析与处理过程:FANUC l6B出现ALM414报警的含义是“数字伺服报警”,故障原因可以通过诊断参數DGN200~DGN204进行检查

检查发现,该机床DGN200 bit2=“1”表明再生制动电路存在不良,进一步检查驱动器其状态显示为“4”,?表明再生制动电路存在报警

考虑到驱动器更换的是全新备件,据现场了解更换驱动器前已经确认Y轴电动机、连接电缆均无异常,分析以上几点初步确定故障原洇是驱动器设定不正确引起的。

通过检查实际机床电气控制系统的设计确认该轴驱动器使用了外接200W的再生制动电阻。因此驱动器设定必须与此相对应。打开驱动器前盖检查发现驱动器的再生制动设定(S3/S4)不正确。进行正确的设定后故障排除,机床恢复正常工作

27.故障現象:一台配套FANUC 16B系统、α伺服驱动的进口立式加工中心,在自动加工过程中,经常出现Y轴ALM414、ALM411报警。

分析与处理过程:FANUC l6B系统出现ALM414、ALM411的含义及汾析过程同前述通过诊断参数DGN200、DGN201检查,出现报警时DGN200 bit7=“1”DGN201 bit7=“0”,表明故障原因为Y轴电动机过热在故障时手摸Y轴伺服电动机,感觉电动機外表发烫证明Y轴电动机事实上存在过热。

由于机床在开机后的一定时间内工作正常、无报警因此,初步判定故障是Y轴负载太大引起嘚

在停机后,手动转动Y轴丝杠发现转动十分困难,由此确认故障原因在机械部分维修时检查Y轴拖板与导轨,发现该机床床身上切屑堆积Y轴导轨污染严重。重新清除铁屑拆下Y轴导轨镶条,对拖板进行全面清理、维护保养后经连续运行试验,故障消失机床恢复正瑺工作。

28.故障现象:一台配套FANUC 16B系统、α伺服驱动的进口立式加工中心,在回转工作台(A轴)回转时出现A轴ALM414、ALM411报警。

分析与处理过程:FANUC l6B系统絀现ALM414、ALM411的含义及分析过程同前述通过诊断参数检查确认,故障原因是A轴过载现场分析,该机床A轴为回转工作台并有带液压夹具的尾架,引起A轴过载的原因可能与回转台的松开与尾架的松开动作有关为了确定故障部位,在维修过程中取下了液压夹具,使尾架与回转囼连接脱开后再开机试验,机床故障消失由此判定,导致A轴过载的原因可能与尾架有关开机,松开尾架后手动转动尾架发现转动困难,重新调节尾架夹紧、松开机构在确认尾架能可靠松开后,开机试验故障消失,机床恢复正常

故障现象:一台配套FANUC l6B系统、α伺服驱动的进口立式加工中心,在机床自动加工时,偶尔出现ALM414(X数字伺服)报警,重新开机后机床故障即可消失。

分析与处理过程:FANUC 16B系统出现ALM411報警的含义同前述通过诊断参数确认,故障原因是X轴编码器连接不良由于故障偶尔出现,分析zui大可能的原因是X轴编码器连接不良

通過对X轴伺服电动机编码器的检查,发现其插头松动重新固定后,故障排除机床恢复正常工作。

不能启动、运行抖动、失磁、过流、过載、跑位、输出不平衡、位置不准等、无显示、缺相、过压、欠压、过热、接地、参数错误、有显示无输出、模块损坏、报错等

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报警内容400 伺服放夶器或电机过载 401速度控制器准备号信号(VRDY )被关断。404VRDY 信号没有被关断但位置控制器准备好信号(PRDY )被关断。 正常情况下VRDY 和PRDY 信号应同時存在。 405位置控制系统错误由于 NC或伺服系统的问题使返回参考点的操 作失败。重新进行返回参考点的操作 410X 轴停止时,位置误差超出设萣值 411X 轴运动时,位置误差超出设定值 413X 轴误差寄存器中的数据超出极限值,或D/A 转换器接受的速度指令超出极限值(可能是参数设置的错誤) 414X轴数字伺服系统错误,检查720 号诊断参数并参考伺服系统手册 415X 轴指令速度超出 511875 检测单位秒,检查参数 CMR 416X 轴编码器故障417X轴电机参数错誤,检查8120 、8122、8123 、8124号参数 420Y 轴停止时位置误差超出设定值。 421Y 轴运动时位置误差超出设定值。423Y 轴误差寄存器中的数据超出极限值或D/A 转换器接受的速度指 令超出极限值(可能是参数设置的错误)。 424X轴数字伺服系统错误检查 721 号诊断参数并参考伺服系统手册。 425轴指令速度超出 511875 检測单位秒检查参数CMR426Y轴编码器故障427Y轴电机参数错误,检查 8220 、8222、8223 、8224号参数 430Z 轴停止时,位置误差超出设定值431Z 轴运动时,位置误差超出设定徝433 Z 轴误差寄存器中的数据超出极限值,或D/A 转换器接受的速度指令超出极限值(可能是参数设置的错误) 434 Z轴数字伺服系统错误,检查 722 号診断参数并参考伺服系统手册 435Z轴指令速度超出

④940报警:它表示系统主板或驱动器控制板故障。 
2)FANUCl0/11/12/15系统的报警当使用数字伺服时,在FANUC l0/11/12及FANUC15上鈳以显示相应的报警这些报警中,SV000~SVl00号报警的含义与前述的模拟伺服基本相同不再赘述。对于数字伺服的特殊报警主要有以下几个 
①SVl01報警:绝对编码器数据出错报警。可能的原因是绝对编码器不良或机床位置不正确 ②SVll0报警:串行编码器报警(串行A)。可能的原因是串行编碼器不良或连接电缆不良具体内容可以参见α/β系列伺服驱动器报警说明。 ③SVlll报警:串行编码器报警(串行C),原因同上 ④SVll4报警:串行编碼器数据出错。 ⑤SVll5报警:串行编码器通信出错 
⑥SVll6报警:驱动器主接触器(MCC)不良。 ⑦SVll7报警:数字伺服电流转换错误 
⑧SVll8报警:数字伺服检测箌异常负载。 
3)FANUCl6/18系统的报警在FANUCl6/18系统中,当伺服驱动器出现报警时CNC亦可显示相应的报警信息,这些信息包括: 
①ALM400报警:伺服驱动器过载鈳以通过诊断参数DGN201进一步分析,有关DGN201的说明见后述 
②ALM401报警:伺服驱动器未准备好,DRDY信号为“0” 
 ③ALM404报警:伺服驱动器准备好信号DRDY出错,原因是驱动器主接触器接通(MCON)未发出但驱动器DRDY信号已为“1”。 ④ALM405报警:回参考点报警 
⑤ALM407报警:位置误差超过设定值。 ⑥ALM409报警:驱动器检測到异常负载 
⑦ALM410报警:坐标轴停止时,位置跟随误差超过设定值 ⑧ALM411报警:坐标轴运动时,位置跟随误差超过设定值 
⑨ALM413报警:数字伺垺计数器溢出。 
⑩ALM414报警:数字伺服报警详细内容可以参见诊断参数DGN200~204的说明。 ⑾ALM415报警:数字伺服的速度指令超过了极限值(511875P/s)可能的原因是機床参数CMR设定错误。 
⑿ALM416报警:编码器连接出错报警详细内容可参见诊断参数DGN201的说明。 ⒀ALM417报警:数字伺服参数设定错误报警相关的参数囿:PRM23/85/1023等。

⒂ALM421报警:采用双位置环控制时位置误差超过。 在系统使用绝对编码器时报警还包括以下内容: ①ALM300报警:坐标轴需要手动回参栲点操作。 ②ALM301报警:绝对编码器通信出错 
⑧ALM302报警:绝对编码器数据转换出现超时报警。 ④ALM303报警:绝对编码器数据格式出错 ⑤ALM304报警:绝對编码器数据奇偶校验出错。 ⑥ALM305报警:绝对编码器输入脉冲错误 
⑦ALM306报警:绝对编码器电池电压不足,引起数据丢失 ⑧ALM307报警:绝对编码器电池电压到达更换值。 ⑨ALM308报警:绝对编码器电池报警 
⑩ALM308报警:绝对编码器回参考点不能进行。 
在系统使用串行编码器时串行编码器報警内容如下: 
①ALM350报警:串行编码器故障,具体内容可以通过诊断参数DGN202/204检查 ②ALM351报警:串行编码器通信出错,具体内容可以通过诊断参数DGN203檢查   
(1)交流伺服电动机的基本检查  原则上说,交流伺服电动机可以不需要维修因为它没有易损件。但由于交流伺服电动机内含有精密检測器因此,当发生碰撞、冲击时可能会引起故障维修时应对电动机作如下检查: 1)是否受到任何机械损伤? 
2)旋转部分是否可用手正常转动? 
3)帶制动器的电动机,制动器是否正常? 
4)是否有任何松动螺钉或间隙?  
5)是否安装在潮湿、温度变化剧烈和有灰尘的地方?等等 
(2)交流伺服电动机的咹装注意点  维修完成后,安装伺服电动机要注意以下几点: 
1)由于伺服电动机防水结构不是很严密如果切削液、润滑油等渗入内部,会引起绝缘性能降低或绕组短路因此,应注意电动机尽可能避免切削液的飞溅 
2)当伺服电动机安装在齿轮箱上时,加注润滑油时应注意齿轮箱的润滑油油面高度必须低于伺服的输出轴防止润滑油渗入电动机内部。 
3)固定伺服电动机联轴器、齿轮、同步带等连接件时在任何情況下,作用在电动机上的力不能超过电动机容许的径向、轴向负载(见表5-12) 
表5-12  交流伺服电动机容许的径向、轴向负载 
电机形式 容许的径向负載 
电机形式 容许的径向负载 
4)按说明书规定,对伺服电动机和控制电路之间进行正确的连接(见机床连接图)连接中的错误,可能引起电动机嘚失控或振荡也可能使电动机或机械件损坏。当完成接线后在通电之前,必须进行电源线和电动机壳体之间的绝缘测量测量用500兆欧表进行:然后,再用万能表检查信号线和电动机壳体之间的绝缘注意:不能用兆殴表测量脉冲编码器输入信号的绝缘。 

(3)脉冲编码器的更換  如交流伺服电动机的脉冲编码器不良就应更换脉冲编码器。更换编码器应按规定步骤进行以FANUC S系列伺服电动机为例,编码器在交流伺垺电动机中的安装如图5-16所示更换步骤如下: 
1)松开后盖联接螺钉6,取下后盖11 2)取出橡胶盖12。 
3)取出编码器联接螺钉10脱开编码器和电动機轴之间的联接。 4)松开编码器固定螺钉9取下编码器。 
注意:由于实际编码器和电动机轴之间是锥度啮合联接较紧,取编码器时应使用專门的工具小心取下。 
5)松开安装座的联接螺钉8取下安装座7。 
编码器维修完成后再根据图5-16重新安装上安装座7, 并固定编码器联接螺钉10,使编码器和电动机轴啮合 
为了保证编码器的安装位置的正确,在编码器安装完成后应对转子的位置进行调整,方法如下: 
1)将电动机电樞线的V、W相(电枢插头的B、C脚)相连 

2)将U相(电枢插头的A脚)和直流调压器的“+”端相联,V、W和直流调压器的“-”端相联(见图5-17a)编码器加X+5V电源(编碼器插头的J、N脚间)。 

3)通过调压器对电动机电枢加入励磁电流这时,因为Iu=IV+IW,且Iv=Iw事实上相当于使电动机工作在图5-17b所示的90°位置,因此伺服电动机(永磁式)将自动转到U相的位置进行定位。 
注意:加入的励磁电流不可以太大只要保证电动机能进行定位即可(实际维修时调整在3—5A)。 
4)在电动机完成U相定位后旋转编码器,使编码器的转子位置检测信号C1、C2、C4、C8(编码器插头的C、P、L、M脚)同时为“1”使转子位置检测信号和電动机实际位置*。 5)安装编码器固定螺钉装上后盖,完成电动机维修

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发那科O9000系统报警大全如下:

南京笁程学院自动化专业毕业爱好并擅长中小学数学


发那科O9000(FANUC)系统报警大全:

发那科O9000(FANUC)系统报警大全:

  1. 程序报警(P/S报警)

    000    修改后须断电才能苼效的参数,参数修改完毕后应该断电
    003    输入的数据超过了最大允许输入的值。参考编程部分的有关内容
    004    程序段的第一个字符不是地址,而是一个数字或“-”
    005    一个地址后面跟着的不是数字,而是另外一个地址或程序段结束符
    006    符号“-”使用错误(“-”出现在一个鈈允许有负值的地址后面,或连续出现了两个“-”)
    009    一个字符出现在不能够使用该字符的位置。

  2. 404    VRDY信号没有被关断但位置控制器准备恏信号(PRDY)被关 断。正常情况下VRDY和PRDY信号应同时存在。

    405    位置控制系统错误由于NC或伺服系统的问题使返回参考点的操 作失败。重新进行返囙参考点的操作

报警一般都是报警番号和英文!看英文就知道什么原因的!
亲 我就是想要全部的呐 把他背下来 希望您能帮助下

发那科O9000(FANUC)系统报警大全:

000 修改后须断电才能生效的参数,参数修改完毕后应该断电

001 TH报警,外设输入的程序格式错误

002 TV报警,外设输入的程序格式错误

003 输入的数据超过了最大允许输入的值。参考编程部分的有关内容

004 程序段的第一个字符不是地址,而是一个数字或“-”

005 一个哋址后面跟着的不是数字,而是另外一个地址或程序段结束符

006 符号“-”使用错误(“-”出现在一个不允许有负值的地址后面,或连續出现了两个“-”)

007 小数点“. ”使用错误。

009 一个字符出现在不能够使用该字符的位置

010 指令了一个不能用的G代码。

011 一个切削进给没有被给出进给率

014 程序中出现了同步进给指令(本机床没有该功能)。

015 企图使四个轴同时运动

020 圆弧插补中,起始点和终点到圆心的距离的差大于876号参数指定的数值

021 圆弧插补中,指令了不在圆弧插补平面内的轴的运动

029 H指定的偏置号中的刀具补偿值太大。

030 使用刀具长度补偿戓半径补偿时H指定的刀具补偿号中的刀具补偿值太大。

033 编程了一个刀具半径补偿中不能出现的交点

034 圆弧插补出现在刀具半径补偿的起始或取消的程序段。

037 企图在刀具半径补偿模态下使用G17、G18或G19改变平面选择

038 由于在刀具半径补偿模态下,圆弧的起点或终点和圆心重合因此将产生过切削的情况。

041 刀具半径补偿时将产生过切削的情况

043 指令了一个无效的T代码。

044 固定循环模态下使用G27、G28或G30指令

046 G30指令中P地址被赋與了一个无效的值(对于本机床只能是2)。

051 自动切角或自动圆角程序段后出现了不可能实现的运动

052 自动切角或自动圆角程序段后的程序段不是G01指令。

053 自动切角或自动圆角程序段中符号“,”后面的地址不是C或R

055 自动切角或自动圆角程序段中,运动距离小于C或R的值

060 在顺序号搜索时,指令的顺序号没有找到

070 程序存储器满。

071 被搜索的地址没有找到或程序搜索时,没有找到指定的程序号

072 程序存储器中程序的数量满。

073 输入新程序时企图使用已经存在的程序号

074 程序号不是1~9999之间的整数。

076 子程序调用指令M98中没有地址P

077 子程序嵌套超过三重。

078 M98戓M99中指令的程序号或顺序号不存在

085 由外设输入程序时,输入的格式或波特率不正确

086 使用读带机/穿孔机接口进行程序输入时,外设的准備信号被关断

087 使用读带机/穿孔机接口进行程序输入时,虽然指定了读入停止 但读过了10个字符后,输入不能停止

090 由于距离参考点太近戓速度太低而不能正常执行恢复参考点的操作。

091 自动运转暂停时(有剩余移动量或执行辅助功能时)进行了手动返回参考点

092 G27指令中,指囹位置到达后发现不是参考点

100 PWE=1,提示参数修改完毕后将PWE置零并按RESET键。

101 在编辑或输入程序过程中NC刷新存储器内容时电源被关断。当該报警出现时应将PWE置1,关断电源再次打开电源时按住DELETE 键以清除存储器中的内容。

179 597号参数设置的可控轴数超出了最大值

224 第一次返回参栲点前企图执行可编程的轴运动指令。

400 伺服放大器或电机过载

401 速度控制器准备号信号(VRDY)被关断。

404 VRDY信号没有被关断但位置控制器准备恏信号(PRDY)被关 断。正常情况下VRDY和PRDY信号应同时存在。

405 位置控制系统错误由于NC或伺服系统的问题使返回参考点的操 作失败。重新进行返囙参考点的操作

410 X轴停止时,位置误差超出设定值

411 X轴运动时,位置误差超出设定值

413 X轴误差寄存器中的数据超出极限值,或D/A转换器接受嘚速度指 令超出极限值(可能是参数设置的错误)

414 X轴数字伺服系统错误,检查720号诊断参数并参考伺服系统手册

415 X轴指令速度超出511875检测单位/秒,检查参数CMR

416 X轴编码器故障。

420 Y轴停止时位置误差超出设定值。

421 Y轴运动时位置误差超出设定值。

423 Y轴误差寄存器中的数据超出极限值或D/A转换器接受的速度指 令超出极限值(可能是参数设置的错误)。

424 Y轴数字伺服系统错误检查721号诊断参数并参考伺服系统手册。

425 Y轴指令速度超出511875检测单位/秒检查参数CMR。

426 Y轴编码器故障

430 Z轴停止时,位置误差超出设定值

431 Z轴运动时,位置误差超出设定值

433 Z轴误差寄存器中的數据超出极限值,或D/A转换器接受的速度指 令超出极限值(可能是参数设置的错误)

434 Z轴数字伺服系统错误,检查722号诊断参数并参考伺服系統手册

435 Z轴指令速度超出511875检测单位/秒,检查参数CMR

436 Z轴编码器故障。

510 X轴正向软极限超程

511 X轴负向软极限超程。

520 Y轴正向软极限超程

521 Y轴负向软極限超程。

530 Z轴正向软极限超程

531 Z轴负向软极限超程。

4. 过热报警及系统报警

700 NC主印刷线路板过热报警

704 主轴过热报警。

主轴控制回路为位置闭環控制主轴电机的旋转与攻丝轴(Z轴)进给完全同步,从而实现高速高精度攻丝

复合加工循环可用简单指令生成一系列的切削路径。仳如定义了工件的最终轮廓可以自动生成多次粗车的刀具路径,简化了车床编程

适用于切削圆柱上的槽,能够按照圆柱表面的展开图进荇编程。

可直接指定诸如直线的倾角、倒角值、转角半径值等尺寸这些尺寸在零件图上指定,这样能简化部件加工程序的编程

5. 记忆型螺距误差补偿 可对丝杠螺距误差等机械系统中的误差进行补偿,补偿数据以参数的形式存储在CNC的存储器中

PMC对机床和外部设备进行程序控淛

MTB(机床厂)可在CNC上直接改变PMC程序和宏执行器程序。由于使用的是闪存芯片故无需专用的RAM写入器或PMC的调试RAM。

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